Linn Lingo Problem mit der Geschwindigkeit
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Das muss eine unsichtbare Flüssigkeit sein...
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Hallo Olaf,
ohne das Schaltbild vorliegen zu haben, noch es zu kennen; da rechts ist doch der Netzschalter. Von links aus dem Entstörglied kommt die Netzspannung wird ab oder an geschaltet und geht zurück zum Trafo; also für mich sieht das so aus das der Schalter das Gerät komplett, sprich zweiphasig vom Netz trennt, sprich komplett abschaltet.....
Viele Grüße Tobias.
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Das muss eine unsichtbare Flüssigkeit sein...
Nein, das ist ja mein Lingo. Das was ich verkauft habe habe ich nicht geöffnet.
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Hallo Olaf,
ohne das Schaltbild vorliegen zu haben, noch es zu kennen; da rechts ist doch der Netzschalter. Von links aus dem Entstörglied kommt die Netzspannung wird ab oder an geschaltet und geht zurück zum Trafo; also für mich sieht das so aus das der Schalter das Gerät komplett, sprich zweiphasig vom Netz trennt, sprich komplett abschaltet.....
Viele Grüße Tobias.
Ja, ging auch nur um die Behauptung dass auch die lingos ständig am Netz sind, was ja nun nicht richtig ist.
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fand diesen Thread:
Linn Lingo wechselt kontinuierlich zwischen stall mode und normal mode
Was ist ein "Stall"-mode ?
Ist hier die Anlaufphase gemeint ?
Schaltplan ist hier:
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Moin auch.
Ja, genau.
Der Stallmode ist die Hochlaufphase.
Da wird die Spannung etwas angehoben.
Danach wechselt die Steuerung in eine etwas niedrigere Spannung mit sauberem Sinussignal für den Lauf.
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Mein Englisch ist nach wie vor schlecht, aber der Begriff "Stall", der sehr viele Bedeutungen haben kann, bezieht sich im Zusammenhang mit Motortreibern bzw. Motorsteuerungen nicht auf eine Anlaufphase, sondern auf einen Blockade- bzw- Überlastungsmodus - siehe
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=15462.0
https://patents.google.com/patent/US7224140B2/en
So gesehen sind die Funktionsbeschreibungen wie die unter
https://docs.linn.co.uk/wiki/images/3/38/Axis_info.PDF
verwirrend, weil ja beim Festhalten des Motors die Spannung (und damit der Strom für den Antrieb erhöht) wird auf den Wert der Anlaufphase und nicht zum Schutz des Motors reduziert wird.
Übrigens sind die Motorsteuerungen vom Linn Axis und das Lingo von dieser Funktion her gesehen identisch, auch wenn diese Funktion mit jeweils völlig anderen Halbleitern realisiert wurde - siehe ab R111/U2/Q14/U4/R93/Q13/3/FET1/Sensorwiderstand R59/U3/Q22/U4/Q10/bis zum Widerstand zur Verstärkungserhöhung R14 unter
http://www.turntablepsu.com/images/Lingo%20Schematic.pdf
und ab U4/U7 (6-8-9)/Sensorwiderstand R14/U5/U7 (10-11-12)D8/D9/U7/Widerstände zur Verstärkungserhöhung R50/R51 unter
http://www.turntablepsu.com/linn.html
Das Problem (bzw. den Fehler), das ich mit meinem Lingo habe - siehe post #10 unter
werde ich versuchen, durch Aufnahme der Oszillogramme zu beseitigen. Sollte ich nicht weiterkommen mit vertretbarem Zeitaufwand, bleibt nur die Beschaffung eines baugleichen Exemplares für Vergleichsmessungen vorzunehmen, da nirgends ein brauchbares Service-manual mit den Soll-Oszillogrammen existiert.
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eine scheinbar einwandfreie Funktion konnte erzielt werden, aber es verbleiben Fragen - siehe post #13 unter
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Hallo,
scheinbar oder anscheinend?
Gruß
Frank
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Hallo,
scheinbar oder anscheinend?
Gruß
Frank
Sorry für das
Aber für diese Frage habe ich meinen Deutschlehrer gehasst!
Schönen Sonntag ohne Hitzestau.
Achim
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Hallo,
den Hass auf den Lehrer nehme ich gerne auf mich, aber du verstehst schon, warum ich das gefragt habe, oder?
Gruß
Frank
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Hallo,
scheinbar oder anscheinend?
Gruß
Frank
"scheinbar" und nicht "anscheinend".
Mit "anscheinend" wird die Vermutung zum Ausdruck gebracht, dass etwas so ist, wie es erscheint - also definitiv eine einwandfreie Funktion, weil eine einwandfreie Funktion auch erscheint.
Das Adjektiv "scheinbar" besagt, dass etwas nur dem Schein nach, aber in Wirklichkeit nicht so ist, wie es sich darstellt. Sonst wäre ja "FET1" und die davorliegenden Bauteile gar nicht vorgesehen worden. Deswegen ja auch die Frage.
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keine Hinweise (siehe #69) ?
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Fehler und Fehlerursache gefunden - siehe post #/13+14 unter
und Post #46 unter
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in post 36 unter
Erfahrung mit Dr.Fuss Netzteil im Linn LP12
habe ich einen Bericht von einem Vergleichstest zw. dieser Motorsteuerung sowie einem Dr. Fuß Nachbau und der Motorsteuerung vom Linn AXIS gepostet